2018年4月5日,隨著最后一個17.4T(噸)的動載測試完成,海油工程Q14 ROV(水下機器人)A-frame(A吊)的大修理工作完成了最后的驗收步驟,標志著歷時一年時間的修理及其準備工作后,深圳海油工程水下技術(shù)有限完成了ROV關(guān)鍵設(shè)備的自主修理;這也是國內(nèi)首件ROV大型A吊修理項目。

Q14 ROV自2009年以來就開始在海上“服役”,如今已經(jīng)將近10個年頭。A吊在長期的海上作業(yè)過程中,主腿耳軸發(fā)生了嚴重的變形,存在著非常大的安全隱患,亟需修理。
Q14 ROV項目負責人兼ROV作業(yè)部黨支部第三黨小組組長伏學海,發(fā)現(xiàn)這一情況后立刻召集關(guān)鍵技術(shù)人員,討論作業(yè)風險和A吊修理的必要性評估,立即上報公司,并列入到下一年度公司大修理計劃當中。
本次A吊項目困難重重:
一是A吊原廠家是一家國外單位,全部技術(shù)文件和澄清工作都是英語交流,涉及到大量的專業(yè)生僻詞匯,ROV人員以前沒有用到過。
針對這一難點,第三黨小組組織人員專門研究這些詞匯,查閱大量的英文相關(guān)資料,并請教相關(guān)的技術(shù)人員和英語專業(yè)人員,自行編制出專業(yè)的英文技術(shù)文件。
再加上后續(xù)和廠家溝通和技術(shù)澄清,整個過程持續(xù)了1一個多月!事后,整個第三黨小組的英文水平提高了一大截。
二是,A吊修理,最大的技術(shù)難點就是主腿耳軸更換完畢后的組對工作!如何保證焊接之后的組對精度?針對這一問題,第三黨小組和維修作業(yè)部工人進行多次討論,但是對于精度的控制還是有一些出入!如果根據(jù)廠家給出的修理方案,要將整個A吊底座拆解開,這樣做的話,根本無法保證組對精度1mm!

大修項目一時陷入了僵局。就在這個時候,ROV技術(shù)顧問提出:是不是應(yīng)該要先將A吊拆開,再根據(jù)耳軸實際的形變程度來討論維修精度控制?這個想法的提出讓眾人眼前一亮:只有A吊拆卸工作完成,才能做一個完整的修理評估。
以ROV人員為主力,維修作業(yè)部現(xiàn)場地人員全力配合,他們僅用了4天時間將A吊拆卸完畢,ROV技術(shù)顧問和場地總監(jiān)袁西強對修理重新做了評估。
經(jīng)過討論之后,果斷放棄原有的A吊底座全部拆開的方案,決定在原有的耳軸上做矯正和機加工處理!這樣做既保證了A吊修理的正常進行,同時也使組對的困難程度降低了幾個等級;確保了A吊的維修質(zhì)量;更是大大降低了修理成本。
在做此次修理項目總結(jié)的時候,袁西強表示:這一次維修作業(yè)部黨支部配合ROV作業(yè)部黨支部做的A吊修理項目,證明了我們的場地已經(jīng)具有了維修這種ROV用大型A吊的能力,是對整個場地施工能力的一次很重要的檢驗!
在ROV作業(yè)部黨支部第三黨小組的統(tǒng)籌規(guī)劃下,經(jīng)過ROV作業(yè)部和維修作業(yè)部施工人員的緊密配合,此次A吊修理工作已圓滿結(jié)束。